“体力型炼钢”变“智能型炼钢”
“郑久强的每一个创新都源于丰富的炼钢经验和善于思考的精神。”唐钢热轧部转炉区域技术员李艳龙感触颇深。
去年,唐钢针对市场需求推出高附加值的硅钢产品。转炉车间肩负为硅钢生产提供优质钢水的重任,降低钢水中硫的含量成为关键。这副重担落在了郑久强肩上。每天,他在主控室内紧紧盯着电脑上的数据,到火红的炉台前挥汗如雨地从转炉内取样观测。经过研究摸索,他通过提高炼钢过程的温度,实现了最大限度脱硫,制约转炉工序生产优质钢水的瓶颈被彻底解决,保证了钢水成分满足要求,吨钢成本降低了近50元。
2014年10月份,郑久强在延长炉龄、节约补炉材料方面大做文章,总结出了“造渣、调渣、溅渣”先进操作法。在生产中运用后,转炉炉衬的侵蚀速度大幅降低,炼钢生产更加稳定,产能不断提高,转炉炉龄由6000炉提高到17000多炉,进入到全国前三名。而且整个炉役不补炉,每年不仅可以节约1000多吨的补炉材料,还挤出100多小时的炼钢时间,多创效益2000多万元。
郑久强以精湛的技术引领团队实现从“体力型炼钢”向“智能型炼钢”的转变。如今,他的创新小组人人都能炼出20多种不同的钢水。郑久强不知疲倦地在创新路上跋涉着,也不断地收获甘甜的果实。从普通线材产品到汽车钢、搪瓷钢、硅钢等精品板材,他在钢铁行业多年来的产品升级中屡试身手。他也获得全国五一劳动奖章、全国技术能手、河北省劳动模范等多项荣誉,成为享受国务院特殊津贴的技能专家。
今年,郑久强有了新目标。“现在都在说‘互联网+’,我们计划将冶炼精品板材钢水的所有数据输入电脑,将来只要一点鼠标,就可以炼出高品质的钢水。”他憧憬着,行动着。